讲师:杨建宏
今天的例子从波形图上可以说是波澜不惊平淡无奇,但背后故事却很精彩,奥秘。
如图是空调电机支架的剖面图,ABS阻燃料,很脆,产品结构近乎一个方筒和一个直浇口流道。3.1
问题是直浇口流道的根部如图A处太粗了,会不可遏制的收缩成空洞,导致产品表面有一个空洞,产品是内部件,没有其他要求。
既然流道根部有缩水,简答了,自然人人会处理,就是加保压呗,但由于产品深度太深,脱模斜度有限,加保压后产品难以顶出,扁顶针频频顶断,有一次7根扁顶针一次全部顶断。
大家想办法,由于模具结构及成本限制,加斜度及吹起顶出不予考虑,后来只有在脱模剂,保压时间和压力,顶出速度等参数方面下功夫,如下图的参数。3.2
断顶针/打脱模剂/长的成型周期下维持了一段时间,后来用了一个很“闲”但精绝无比的招解决了。
我后来突发奇想“不就是浇口缩孔吗,把缩孔的地方挪开就行了”,怎么挪呢?
答案就是用倒流。
做注塑的人知道,保压完后,模腔压力大,如果喷嘴处压力降低,则模腔里的料会倒流出来,倒流的料会填补流道根部的锁孔呀。
下图工艺中,注射保压参数平淡无奇,但保压时间缩短了。关键是后面- - -保压结束后立刻用前抽胶引导胶倒流,同时设置储料前冷却。3.3
这样的结果,空洞还有,但位置从A处移动到了料枝中间的B处,OK了。
就这样调动几个参数后,生产不用打脱模剂了,成型周期时间缩短了,顶针也不断了。
这是巧用倒流,运用前抽胶,前冷却的参数调机的例子
乱花迷人眼- - -多级注塑实用浅谈3(杨建宏注塑
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